“付钰,快把咱的‘钢铁侠’启动。”3月20日八点班,在S1233智能化综采工作面辅回撤通道,综采二工区的职工付钰在班长高茂强的指挥下,熟练地操纵着类似“钢铁侠”一样的新设备,进行产氮作业。
班长高茂强口中的“钢铁侠”,正是该公司引进的一台“DTJY-1200/0.8型碳分子筛制氮装置”,这是一种以空气为原料,利用碳分子筛,对空气分子进行选择性吸附,实现氧氮分离,从而制造氮气的设备。
据了解,该公司注氮系统具有注氮量大、压力高、系统维护管理成本低等优点,为井下采空区遗煤自燃发火防治提供了可靠的防治措施。该系统还具备智能远程控制功能,工区、智慧大楼调度室、井下均已实现智能联动,可实现无人值守,还可通过手机注氮系统监控云平台对注氮机氮气浓度、氮气流量、排气压力等关键参数的实时监控,极大提高了智能化管控水平,为矿井安全高效生产保驾护航。
随着工作面推移,每天注氮4个小时;注氮后,联巷密闭观测管对采空区气体取样分析,观测管氧气浓度由原来的14.6%降低至7%以下,防灭火效果显著,极大促进了安全生产。
据介绍,该设备结构为箱式,安装在矿用平板车上,排气压力1.0兆帕,整机制氮浓度大于97%,氮气输出流量1500立方米/时。具有管路气体流量、纯度及温度连续在线监测三大特殊功能,超温、超压、超氧等多种保护功能。
“‘钢铁侠’保护齐全,灵敏可靠,产氮量大,制氮浓度高,有效抑制了采空区遗煤的氧化自燃,提高了矿井安全保障能力。”综采一工区区长曹振辉介绍,自移式制氮装置运行以来,S1233综采工作面,已经累计推采1336米,注入氮气322850.85立方米,有效解决了采空区遗煤氧化自燃的潜在问题。
下一步,该公司将不断优化注氮化工作流程及管控措施,进一步提升注氮防灭火能力,确保在发生煤层自燃异常情况时,能够立即采取注氮防灭火技术措施消除工作面火灾隐患,保证矿井安全生产。(李佳)