今年以来,榆北曹家滩公司综采区通过“五小发明”“小改小革”等全员创新活动,极大地激发了全体员工创新活力,有效促进了各项工作效率的“大提升”。
神奇的“钢板”
“班长,生产中煤机的拉杠太容易松动了,咱能不能想办法解决一下?”
面对“采煤机拉杠易松动”的问题,该区检修班不等不靠,主动出击,由班长周海洋召集全体班组成员积极出点子、想办法解决难题。
据了解,采煤机工作中,左右牵引部与中间电控部连接处,四条拉杠拉紧力有限,振动拉杆很容易产生震动,存在安全隐患。针对这一问题,班组全体员工共同研究,制作出“煤机拉杠防松装置”。通过在采煤机前后机身、中间电控箱和左右牵引部加固焊接护板,大大增强了煤机机身拉杆拉紧力,有效防止了大幅度震动造成拉杠松动现象,防止了拉杠失效对煤机造成的损坏。
“电控”不误放煤功
“队长,咱们放顶煤时运行的电液控制程序各种符号数字太复杂,感觉比学高数都难。”该公司综采区技术员高宇莹打趣道。
原来,122108综采工作面的支架为放顶煤支架,人员操作控制器放煤操作难度较高,经常存在失误操作情况,已经不能满足现场实际生产需要。
对于这个问题,高宇莹直接将一级尾梁、二级尾梁的操作步骤插在控制器面板,简化操作步骤,降低人员操作难度,使员工在3秒内就可以完成放煤作业,并且增加护帮板、伸缩梁的成组动作,极大地降低了放煤工用控制器进行放煤作业的难度,使生产过程中人员操作更加简单、方便、实用,大大提高了工作效率,增加了煤炭资源回收率。
小螺母,“大”作用
螺母,是日常生活和工作中常见的物件,但在矿用减速机齿轮上的螺母,可一点都不简单!
随着该公司122108综采工作面的不断推采,运输机链轮运行震动容易造成定位螺栓松动,使齿轮联轴器左右窜动,最终引起齿轮联轴器与减速机脱落或与链轮脱落的现象,造成运输机停机等生产误时情况。
作为这一现象的发现人,该公司综采区生产班班长匡绪广把这一切看在眼里,急在心里,组织班组人员进行共同研究讨论。最终,本着从问题源头解决问题的原则,将原来的四方定位螺栓改为M30的六方螺栓,并在螺栓上打眼使用φ4的铁丝穿过三根螺栓将其拉紧,更加容易地紧固螺栓,并有效防止在生产过程中定位螺栓的松动,极大地降低了生产误时,为该公司原煤生产任务的完成提供了可靠保障。(薛海涛 王庭栋)