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陕煤小保当矿业公司:一把破碎锤 锤掉“心中石”
发布时间:2022-04-25     作者:姚子祥   点击量:441   分享到:

“四点班机头卡矸误时二十分钟,零点班机头卡矸误时二十五分钟。”近日,在陕煤小保当矿业公司一号煤矿综采队班前会上,技术员白琪汇报着生产班误时情况。

综采工作面在生产过程中,当围岩顶板破碎时,落下的大块矸石会导致机头卡矸,不仅制约了生产效率,而且对作业人员安全造成一定隐患。为此,如何巧妙破碎机头处的矸石成为了综采队亟待解决的问题。

“哪里有提升,就扑在哪里”秉承着这样的创新理念,作为劳模创新工作室“领头羊”的综采队副队长王晓鹏,在工作面安装调试完成后便“驻扎”在了机头这里,详细观察机头卡矸的过程细节,寻找解决办法……

凭借着多年的经验,王晓鹏回想起曾担任掘进工时,利用锚杆钻头破碎大块夹矸时的方法,他发现工作面支架液压动力足,操作简单,如果做成一个大号的破碎钻头的话,那卡矸问题就不足一提了。有了借用支架液压这个好灵感,他带领劳模工作室技术团队共同出点子、想对策、画草图,最终确定了液压“破碎锤”图纸。在制作加工过程中,更是对“破碎锤”细节设计深入构思,确保设备的安全可靠。

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通往成功之路总不会是一帆风顺。在接下来一次生产过程中,连续两块大矸堵在机头位置,多次运输机启停都未能疏通。而处于试验阶段的破碎锤,由于与支架护帮连接不可靠,没有稳定支撑,无法有效发挥其作用,只能继续通过人力将大矸分解开来才能继续生产。

一次失败并不能说明什么,工作室技术人员对当天问题做好试验记录,针对与支架护帮连接不可靠问题进行深入研究,寻找解决方案。

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很快,破碎锤连接板改造完成,通过切割支架护帮凸起部分,增大破碎锤连接板可利用面积,提高破碎锤的连接稳定性。当运输机机头再次堵大矸时,机头看护工不需进入运输机,而是站在支架控制器旁操作支架,调整支架护帮形态,点动破碎锤电磁阀按钮,仅此一下,大块矸石碎成三小块,仅仅不到一分钟工作面便再次恢复正常生产。

自此之后,工作面机头卡矸问题得到有效解决,《支架液压破碎锤》的创新应用也得到其他兄弟矿井的推广,极大地降低了由工作面机头夹矸而导致的误时影响。(姚子祥)